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这是很正常的生产时间,毕竟以前精度不够,都是靠八级工师傅手工打磨的,到最后一步的时候,甚至只能用丝绸之类的进行抛光。想要生产一个高精度的零件,往往就是几个小时的不间断打磨,而现在,这款机床不但生产速度很快,更是可以进行一微米的操作,可不就是将生产时间缩短了几十倍吗?
接过零件,李昭开始测量起来,测量微米级别的长度,需要用到的是微米仪,如千分尺只能估算到微米级别,对于现在这个生产精度来说,并不能提供准确的参考。很快李昭测量结束,和操作师傅商量了起来,经过测量,李昭发现设备调校上仍然有一点瑕疵,很微弱的瑕疵,仅仅能够引起零点几微米的偏差。
这个误差产生的原因,是中心轴稍有偏心,但很微小。对于这次检测使用的三十公分长的圆柱影响不大,但换成两三米的零件,那么结果可能就会上升到微米级别。对于更长的零件加工,那产生的后果就会更严重。听了李昭的话,师傅也测量起来,很快,得出与李昭相同的结果,再次进行调校。
接着换上一根长达两米的铁棒进行加工,一刀从头车到尾,然后进行截断,再次进行测量。这次使用的是一根火炮的炮管,直径是比较粗的,对于中间部位的影响比较小。经过测量之后,李昭非常满意,又交给操作师傅,让他也测量一下,得到与李昭同样的结果,接着军工厂的总工等人,同样进行测量。
很快,越来越多的人面露喜色,最后所有人都看着李昭,包括组长,经过一天的组装与测试,项目算是成功了。在众人的注视下,李昭大声宣布道:“我宣布,我们的机床系列,车床项目,达到设计要求,我们的项目,成功了。”
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