他就这样子被打气筒的气门给难倒了。
其实还有个问题,打气筒的活塞怎么制作?与筒子之间没有缝隙么?打气的时候不会漏气么?
活塞内部是金属块,用车床加工出来的,与筒子的缝隙本来就非常小,又给它制作了橡胶片,此外还加了油,油也能减小缝隙。
如果打气筒的气门与轮胎的气门在形状上比较符合,那么对接之后就不会漏气么?
他不知道。
他实验的结果是会漏气。
即使在一侧的管子底部垫橡胶垫,再用力压结实,都会漏气。
他觉得主要原因在于自己制作的管子形状不够标准。
中等尺寸的管子他能够加工标准,更大尺寸的管子他就加工不标准了。
现在他的希望是这样子。
一个大的管子套着一个小的管子,中间几乎没有缝隙。
一个更大的管子套着这个比较大的管子,中间也几乎没有缝隙。
此外中间这个管子,插到顶部之后会遇到橡胶垫,用力把它给压到橡胶垫上,那么缝隙就被彻底堵死了。
连打气筒的活塞都能够不漏气,气门的连接不应该这么吃力。
于是开始试着制作这个结构。
他觉得主要问题是加工精度问题。
只要精度到了,气密性就好。
其实它涉及到多个管子,一个套一个,都必须非常的标准,这样子只要外面的管子能够套起来,里面的管子也能够一个接一个的套好。
他是希望这种方式可行。
第一个样品做出来之后效果就不错。
但是依然有点漏气。
然后就重做。
重做的目标一是把管子都给做的足够标准,二是试用不同弹性的橡胶片,想瞧瞧气密性如何。
说是橡胶片,其实是他用动物胶与兽皮合成出来的。
也许是因为自己的手不够灵活。
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